理论研究和生产实践表明,脱氧制度对钢液有很大的影响,钢液溶解对吸氧过程的影响也很大,钢液在不脱氧的时候,它的吸氧速度就会很小。
冶炼SS400薄板钢,转炉出钢时加入铝铁和铝锰铁进行预脱氧,使钢中w(O)迅速下降。钢液中的w(O)由冶炼终点时的400ppm~500ppm迅速降低到进入LF炉时的100ppm以下;经过LF炉精炼,钢水进入中包后w(O)又进一步降低到50ppm以下。使钢液从大气吸氮的速度迅速增加。部分炉次钢液自转炉进入钢包过程中w(N)的变化,终点钢液w(N)平均在10ppm左右,但出钢结束后钢液w(N)变化很大,数据比较分散,增氮量为3ppm~19ppm,平均为8ppm。出钢结束,钢包转运到LF炉,随着加入的增碳剂和铁合金不断熔入钢液中,钢液中的w(N)仍在不断上升,此过程w(N)增加近10ppm。转炉出钢时的溶解w(O)一般在300ppm~900ppm之间。由于出钢时的脱氧制度对吸氮的影响比较大,因此转炉出钢可以采用不加铝、硅等强脱氧剂,只加Fe2Mn和部分Fe2Si进行预脱氧和合金化的脱氧工艺,钢液w(O)保持在较高水平,此过程吸氮量很小。
复吹转炉由于底吹气体搅拌,由转炉底部向熔池吹入惰性气体,可以降低熔池内的PCO数值并且可以通过底吹气体的流量来加以控制;采用顶底复合吹炼法,顶吹氧气停止后,由于底吹气体的搅拌及降低PCO数值两种作用,可以使脱碳反应继续进行。复吹转炉可脱碳至0.02%,停止吹氧后仍有C2O反应。可见,即使顶吹氧气停止后,由于仍然存在脱碳反应,此时转炉仍有脱氮功能。加上转炉冶炼后期,钢水呈氧化状态,钢中含有300ppm~900ppm的氧,强烈阻止钢水吸氮,因此复吹转炉出钢w(C)对终点钢液w(N)的影响很小。
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